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銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)竣工環(huán)境保護驗收意見

2021-03-29
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銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)竣工環(huán)境保護驗收意見


    2020年12月27日,銅陵泰富特種材料有限公司依據(jù)《煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告表》,對照《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》,依照國家有關法律法規(guī)、建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術規(guī)范、項目環(huán)境影響登記表等要求,對本項目進行驗收,提出意見如下:

一、項目建設基本情況

(一)項目主要建設內容

項目名稱:煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目);

建設單位:銅陵泰富特種材料有限公司;

建設性質:技改;

項目環(huán)評登記表編制單位:銅陵泰富特種材料有限公司;

主要建設內容:銅陵泰富特種材料有限公司原有一期1#和2#焦爐(2×63孔搗固焦爐)和二期3#和4#焦爐(2×60孔7m頂裝焦爐),焦爐廢氣均無廢氣收集處理裝置;本次煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)主要建設內容為對焦爐廢氣進行脫硝+脫硫+除塵改造,使焦爐廢氣排放滿足《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣〔2019〕35號)要求,從而達到污染物減排的目的。

    項目環(huán)保設施設計和施工單位:湖北申曇環(huán)保新材料有限公司(一期1#和2#焦爐超低排放改造)、中信重工工程技術有限責任公司與布林克曼環(huán)保科技有限公司聯(lián)合體(二期3#和4#焦爐超低排放改造);

(二)建設過程及環(huán)保審批情況

2019年5月,銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)在銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)經貿發(fā)展局備案;

2019年5月,煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)開工建設;

2020年1月,銅陵泰富特種材料有限公司編制了《煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)環(huán)境影響登記表》并完成備案工作;

2020年12月項目全部建成并投入調試。

(三)投資情況

項目設計投資13660萬元,實際總投資為11696萬元,均為環(huán)保投資。

(四)驗收范圍

本次驗收范圍為“銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)”范圍。


二、工程變動情況

本項目建設內容與環(huán)境影響登記表內容一致,項目無重大變動。

三、環(huán)境保護設施建設情況

1、廢氣

一期1#和2#搗固焦爐廢氣通過噴氨脫硝+微晶無氨脫硝+鈉堿噴淋+微晶吸附脫硫+濕法電除塵后通過115米高煙囪排放;窯頭廢氣:二期3#和4#頂裝焦爐廢氣通過噴氨脫硝+活性焦脫硫脫硝除塵后通過145米高煙囪排放。

2、廢水

2.1生活污水

煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)實施前后職工定員不增加,因此,不新增生活污水。

2.2生產性廢水

煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)生產性廢水主要為噴淋塔廢水、吸附塔廢水。噴淋廢水經噴淋廢水循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)使用,當噴淋水鹽分提供不具備循環(huán)使用條件時排入公司現(xiàn)有廢水生化處理站處理;吸附塔廢水排入息焦池,進入公司現(xiàn)有廢水生化處理站處理;廢水生化處理站處理后的尾水經開發(fā)區(qū)污水管網排入城北污水處理廠進一步深化處理。

3、噪聲

煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)噪聲源主要為各類風機和泵類等,主要采取設備減振、消音、隔聲等措施,并在廠區(qū)內部進行合理布局、建筑隔聲和綠化降噪等方法對噪聲進行綜合治理。

4、固體廢物

一期1#和2#搗固焦爐脫硫、脫硝過程中使用的微晶吸附劑設計5年更換一次,其中脫硝填料60立方,脫硫填料60立方,作為危險廢物,交由有資質的危險廢物處理單位進行處置。二期3#和4#頂裝焦爐脫硫、脫硝過程中使用的活性焦均通過再生塔再生循環(huán)使用,每天產生約1.2噸粉塵,摻煤回爐;硫銨作為副產品外售。

四、環(huán)境保護設施調試效果

根據(jù)《銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告表》,該項目環(huán)保設施調試效果監(jiān)測情況如下:

(一)有組織排放廢氣

驗收監(jiān)測期間,銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)實施后,頂裝焦爐和搗固焦爐尾氣排放口外排廢氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度滿足《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》(環(huán)大氣〔2019〕35號)中的要求;氨排放速率滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中新改擴項目氨的二級排放標準要求。

(二)廢氣無組織排放

驗收監(jiān)測期間,銅陵泰富特種材料有限公司廢氣無組織排放所測顆粒物、SO2、NOX和氨均滿足《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)表7現(xiàn)有和新建煉焦爐爐頂及企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值要求。

(三)廠界噪聲

驗收監(jiān)測期間,銅陵泰富特種材料有限公司廠界各向晝、夜間間噪聲監(jiān)測值均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區(qū)標準要求。

(四)固體廢物

一期1#和2#搗固焦爐脫硫、脫硝過程中使用的微晶吸附劑設計5年更換一次,其中脫硝填料60立方,脫硫填料60立方,作為危險廢物,交由有資質的危險廢物處理單位進行處置。二期3#和4#頂裝焦爐脫硫、脫硝過程中使用的活性焦均通過再生塔再生循環(huán)使用,每天產生約1.2噸粉塵,摻煤回爐;硫銨作為副產品外售。

(五)廢氣處理設施處理效率

根據(jù)驗收監(jiān)測結果,驗收監(jiān)測期間,項目頂裝焦爐廢氣處理系統(tǒng)對顆粒物、SO2和NOX的去除率分別達到50.91%、93.03%和78.69%;搗固焦爐廢氣處理系統(tǒng)對顆粒物、SO2和NOX的去除率分別達到82.4%、62.2%和85.5%。

(六)項目環(huán)境效益

銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)實施后,一期1#和2#搗固焦爐、二期3#和4#頂裝固焦爐共可減排顆粒物、SO2和NOX分別達到34.032噸/年、92.470噸/年和1524.853噸/年,環(huán)境效益較為明顯。

五、驗收結論

銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)執(zhí)行了環(huán)境影響評價制度,履行了相關環(huán)境保護管理程序,項目嚴格安裝有關標準及設計要求落實了相應污染防治設施及措施,項目實施后,主要污染物達標排放且減排效果明顯,項目具備竣工環(huán)保驗收條件,驗收合格。

六、后續(xù)要求

(一)健全環(huán)境管理制度,加強超低排放技改設施運行維護管理,確保各類污染物持續(xù)穩(wěn)定達標排放;

(二)按照排污許可有關規(guī)定和《排污單位自行監(jiān)測技術指南 總則》(HJ819-2017)要求,定期開展自行檢測。

七、驗收人員信息

銅陵泰富特種材料有限公司煉焦焦爐超低排放改造(焦爐煙囪脫硫脫硝項目)竣工環(huán)境保護驗收會參會單位有:銅陵泰富特種材料有限公司、項目環(huán)保設施設計和施工單位、安徽環(huán)能環(huán)境監(jiān)測有限責任公司及專家共計9名代表。



    驗收組組長:      

               銅陵泰富特種材料有限公司

                 二〇二〇年十二月二十七日


泰富焦爐超低排放技改項目驗收報告表(20.12.27).zip


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